10kV真空开关运行分析(1) |
| http://www.lunwenda.com 论文下载网 2008-04-17 陈宇强/何毅思/冯庆 浏览: 次 【打印论文】【收藏论文】 |
摘要:针对10kV真空开关在广州电力局运行、检修维护、无油化改造中出现的问题,提出一些设想和建议。
关键词:真空泡 拉杆绝缘子 水平拉杆 无油化改造
10kV真空开关作为新一代的、先进的开关设备自1993年以来在广州电力工业局得到广泛的应用。较之10kV油开关,它具有开断容量大,灭弧性能好,机械电寿命长,运行维护量小,检修周期长等特点。截至1997年底,投入运行的真空开关数量已经达到1693台,占10kV开关总数的63.3%。从1995年至1997年,真空开关发现缺陷和发生事故的次数分别为21相次、1相次,缺陷率和故障率为0.138%和0.007%。比例虽低但问题较突出,主要表现为真空泡慢性漏气机构卡阻等方面,这就要求我们切实加强真空开关在选型、安装、运行、检修等方面的全过程质量管理工作。
1 选型、调试及交接试验
1.1 选型
表1和表2对各真空泡厂家产品在运行中的质量进行了比较。
统计数据表明,四川某生产厂产品的缺陷率较低,曾发生一次事故,但原因为断路器生产厂装配的缓冲器失效引起开断失败。陶瓷泡较玻璃泡的缺陷率低。另外,陶瓷泡由于采用了先进的焊接技术,密封性能较好,机械强度高,爬距大,电寿命较长,开断容量大,一般来说,开断容量为31.5kA和40 kA的陶瓷泡其满容量开断次数可分别达50次和30次,而玻璃泡则分别为30次和20次左右。
表1 1995年至1997年各真空泡厂家产品在运行中的质量比较
|
真空泡生产厂 |
运行总相数 |
缺陷相数及类型 |
事故相数及类型 |
缺陷率/% |
故障率/% |
|
辽宁某生产厂 |
1 113 |
9(耐压不合格) |
0 |
0.81 |
0 |
|
四川某生产厂 |
2 943 |
7(耐压不合格) |
3(开断能力) |
0.24 |
0.1 |
|
贵州某生产厂 |
87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
陕西某生产厂 |
423 |
5(耐压不合格) |
0 |
1.2 |
0 |
表2 1995年至1997年陶瓷泡和玻璃泡在运行中的质量比较
|
真空泡类型 |
运行总相数 |
缺陷相数 |
事故相数 |
缺陷率/% |
事故率/% |
|
陶瓷泡 |
3 291 |
12 |
3 |
0.36 |
0.09 |
|
玻璃泡 |
1 275 |
9 |
0 |
0.71 |
0 |
1.2 调试、交接试验
实践证明,只有严格把好设备的调试及交接试验关,及时发现并处理设备存在的先天缺陷,才能保证设备以良好的状况投入运行,减轻运行中的压力,降低设备运行中的故障和事故率。如广州电力局110kV开元变电站1号高压室(真空泡为辽宁某生产厂产品,开关柜为辽宁某生产厂GG-1A)安装调试时,开关的弹跳普遍不合格,经厂家协助现场处理,才能投运。另外通过交接试验发现真空泡漏气的情况较多,统计如表3,存在问题均为耐压不合格。
上述例子说明做好真空开关调试及交接试验工作,及时发现真空开关本体漏气及附属绝缘件击穿机构(含连杆、分合闸缓冲器等)异常,机械特性(弹跳、速度、同期等)不合格等情况,作出处理才投入运行,对确保运行的安全相当重要。
表3 真空泡漏气统计
|
变电站 |
真空泡生产厂 |
相数 |
|
马岗站 |
四川某生产厂 |
7 |
|
白山站 |
陕西某生产厂 |
3 |
|
大冲站 |
四川某生产厂 |
1 |
|
林和站 |
陕西某生产厂 |
13 |
2 运行中的检查、维护、预试
2.1 定期检测
真空开关本体常见的缺陷主要有:真空泡慢性漏气、本体绝缘件绝缘击穿等。在目前仍未有完善的在线监测手段的情况下,定期检查绝缘,试耐压是检验上述缺陷的主要手段。通过统计广州电力局真空开关缺陷情况(如表4)可知,真空开关出现问题的时间主要集中在投产0.5~2年这段时间,这时真空开关的运行状态较不稳定,需加强运行检测。为此在新修订的《广州电力工业局电力设备预防性试验规程》中,与部颁规程相比增加了投产后3个月、0.5 年、1年各进行一次预防性试验的内容,然后再按正常的预试周期进行预试,从而达到在真空开关不稳定期间内加强对其运行检测的目的。实践证明效果很好。
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